長(zhǎng)鋼公司煉鋼廠優(yōu)化頭尾坯切割工藝
長(zhǎng)鋼公司煉鋼廠切實(shí)落實(shí)降成本增效益工作,,通過優(yōu)化頭尾坯切割工藝,以及減少非計(jì)劃堵流,、工藝堵流,、生產(chǎn)堵流,非計(jì)劃堵流次數(shù)大大降低,,減少了廢坯,,提高了鋼水收得率。
以前每次停機(jī)堵流時(shí),,隨意性較強(qiáng),,往往個(gè)別流的尾坯能夠切割成合格鑄坯,其余流坯不夠定尺的短坯則被挑廢,,成坯量低,,挑廢率高,不僅影響班組指標(biāo)的完成,,而且直接影響職工參與降成本的積極性,。連鑄車間5號(hào)機(jī)機(jī)長(zhǎng)王勤每天與設(shè)備打交道,看著扔掉的廢坯,,急在心上,。如果卡坯過程中根據(jù)中包剩余鋼水量進(jìn)行合理卡坯,不僅能滿足生產(chǎn)要求,,還能減少挑廢,,降低成本,可謂一舉兩得,。為了更加精確,,他細(xì)致地測(cè)量出從結(jié)晶器到火切機(jī)的長(zhǎng)度,計(jì)算出卡一支合格坯怎么卡,,在什么時(shí)間安排堵流等,,通過反復(fù)試驗(yàn),“取長(zhǎng)補(bǔ)短”的堵流方法果然奏效,。通過一段時(shí)間的實(shí)施,,效果十分明顯。目前,,該車間16個(gè)機(jī)組已完全按照“優(yōu)化頭尾坯切割工藝”這一方法進(jìn)行控制,,頭坯和尾坯完全按要求控制在規(guī)定范圍內(nèi),并且呈現(xiàn)出逐月降低的趨勢(shì),。
據(jù)了解,,為實(shí)現(xiàn)指標(biāo)的更優(yōu),,減少非計(jì)劃堵流,該車間一方面加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢維修,,避免發(fā)生突發(fā)性的設(shè)備故障;另一方面強(qiáng)化崗位職工的操作責(zé)任心,,減少工藝堵流事故。同時(shí),,要求機(jī)長(zhǎng)與調(diào)度,、轉(zhuǎn)爐及時(shí)溝通,保證鋼水銜接,,穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,,減少因生產(chǎn)協(xié)調(diào)不到位導(dǎo)致的生產(chǎn)堵流事故。去年下半年以來,,堵流次數(shù)由原來130次/月,,降低到80次/月以下,其中,,非計(jì)劃堵流次數(shù)僅占20%,挑廢由每月550噸降低到不足300噸,,大大減少了廢坯,,提高了鋼水收得率。
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