通鋼公司高速線材廠優(yōu)化工藝降成本
發(fā)表時間:2016-11-4 10:28:45??????點擊:
近一段時期,,通鋼公司高速線材廠將工作重點放在全方位挖潛上,,立足點放在優(yōu)化工藝上,,積極組織職工開展成本攻關,,并取得實效,。9月份,,該廠成本指標完成2227.59元/噸,,比計劃目標每噸下降了31.61元。
按照公司整體規(guī)劃,,為降低合金使用量,高速線材廠要在生產(chǎn)螺紋鋼時增加螺紋內(nèi)徑,,但常規(guī)孔型改進的方式要對軋輥進行加工,,改動孔型設計,投入樣板,、金剛石砂輪,、購置銑刀等,并更改銑床程序,,周期長,、投入大。為了節(jié)約成本,,高線廠在現(xiàn)有設備條件的基礎上,,一是調(diào)整粗、中,、預軋機料型,,保證精軋來料穩(wěn)定,避免因精軋機組料型變化造成堆鋼故障,;二是確?;钐椎氖褂茫訌娀钐拙S護和檢查,,杜絕甩套造成料型波動,;三是加大成品看尺頻率,除當班精軋工看護外,,車間及科室技術員隨時測量成品尺寸內(nèi)徑,,及時與當班人員溝通,現(xiàn)場總結(jié),、分析,,摸索料型控制規(guī)律。通過以上措施,達到擴大產(chǎn)品內(nèi)徑的目的,。經(jīng)過試驗,,自8月份起,該廠所有型號螺紋鋼均采取新的工藝進行生產(chǎn),,為公司節(jié)約合金使用量作出了突出貢獻,。
此外,在生產(chǎn)HPB300光圓時,,高速線材廠還嘗試改進技術操作要點,,減少后部風冷風機的投入使用量,將過去3臺風機更改為2臺,。為了保證產(chǎn)品性能符合標準,,該廠要求各個溫度控制點均按操作要點的下限執(zhí)行。方案正式實施以來,。9月份生產(chǎn)的HPB300產(chǎn)品各項性能指標均能滿足國家和公司內(nèi)控標準,,這種工藝的實施可以直接降低電耗,為該廠改善電耗指標奠定了基礎,。
來源:蘭格鋼鐵
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